Никель — Новый способ увеличить утилизацию сернистого ангидрида из конверторных газов внедрен в плавильном цехе Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникель»).
Специалисты компании на конверторе № 5 изменили конструкцию «носка» напыльника — части оборудования, которое закрывает горловину плавильного агрегата. Это позволило улучшить примыкание напыльника непосредственно к конвертору и тем самым сократить зазоры, через которые происходят неорганизованные выбросы газа.
«Это техническое решение дало значительный экологический эффект, — отметил начальника плавцеха Кольской ГМК Вартан Мазманян, — У нас появилась возможность максимально полно собирать отходящие конверторные газы и утилизировать их, а это в свою очередь, привело к существенному улучшению условий труда работников плавильного участка».
В планах руководства цеха модернизировать и установить новые носки напыльников на всех действующих конверторах плавильного производства.
Усилия компании по повышению степени извлечения газов в серную кислоту на площадке Никель носят комплексный характер. В 2017 г. проведён целый ряд технологических мероприятий, в результате которых сократились выбросы в окружающую среду. В частности, произведен капитальный ремонт сернокислотного участка, пылевых камер конверторов, выполнен комплексный ремонт газоходов.
Систематическое обновление технологического оборудования и модернизация производства позволяют плавцеху планировать по итогам года увеличение выпуска серной кислоты примерно на 11 тысяч тонн, а также повышение степени утилизации конверторных газов до рекордного уровня в 68 процентов.